事件描述:13时55分机组刚启动后带负荷至MW,监盘人员发现机汽轮机DEH中压调门2回路故障报警,进一步检查发现为中压调门B由%逐渐关闭,至13时57分,中调门B关闭至0%,汽轮机#1轴振(X向)从46um开始快速上升(14:07分达最高μm),当班运行人员立即切除机组AGC/一次调频自动,切除锅炉主控降低机组负荷,切除汽机主控开大汽轮机调门至63%,稳定机组主/再热蒸汽温度,同时停运所有真空泵以及开启冷水塔回水旁路门降低机组排汽压力,随后通过启、停单台真空泵的方式控制机组排汽压力在5-7.5KPA之间;经综合调整处理后,机组#1轴振(X向)逐渐回落至μm左右并保持稳定。事后经控制查为汽轮机中调门B控制电缆损坏,更换电缆后复位汽轮机中压调门B并缓慢开启至%,机组相关参数正常,逐步投入各控制单元自动,22时12分,投入协调控制,投入AGC、一次调频、RB功能自动。处理经过:异常发生前机组参数:负荷MW,锅炉风量T/H,总燃料量T/H,给水量T/H,主蒸汽压力16.9MPa,温度℃,再热汽压力2.9MPA,温度℃,真空3.75kPa,磨煤机B处于检修状态,制粉层次为A、C、E、F运行;汽机高调门A/B开度56.5%/56.5%,汽轮机#1轴承x向振动值50μm。机组AGC,CCS,RB,一次调频投入正常。13时55分,监盘人员发现DEH发出“ICV2CONTROLLOOPDIST”和“ICV2POSITIONMEASURE”报警,同时发现中调门B在逐渐关闭,单元长立即汇报值长,同时联系检修处理,申请降负荷。由于汽轮机中调门B突然关闭,造成锅炉再热蒸汽A/B侧汽量剧烈变化,再热蒸汽A侧出口温度由.5℃快速上涨至最高.28℃(期间再热器A侧减温水已提前全开),再热蒸汽B侧由.4℃快速下降至最低.1℃,监盘人员通过调节再热器烟气挡板和减温水等有效手段,及时控制再热器温度稳定。13时57分,中压调门B关闭至0%,同时监盘发现汽轮机#1轴承X向振动开始快速上涨,当班运行人员立即切除锅炉主控手动降负荷至MW左右,切除汽机主控开大高调门至63%并保持稳定。14时03分,结合以往汽轮机运行中#1轴承振动特性,立即停运真空泵A、C并打开循环水回水旁路阀来提高机组排汽压力,减缓#1轴承振动增大趋势,同时安排人员到大机#1轴承处检查振动情况,并对汽轮机本体各系统进行全面检查。14时07分,汽轮机#1轴承振动达最高μm后开始出现回落,密切
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