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凝汽器结垢所造成的影响
发电厂,在运行一至二年后,都会遇到凝汽器结垢,影响端差、真空度下降,造成发电量下降的问题。这个问题的产生,大多是由于凝汽器铜管或不锈钢管内壁,附着了生物粘泥软垢和碳酸盐硬垢及硅酸盐硬垢,造成凝汽器换热效果大幅下降,出现端差、真空度的问题。
电厂凝汽器设备是汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。而凝汽器真空度是汽轮机运行的重要指标,也是反映凝汽器综合性能的一项主要考核指标。凝汽器的真空水平对汽轮发电机组的经济性有着直接影响,如机组真空下降1%,机组热耗将要上升0.6%~1%.因此保持凝汽器良好的运行工况,保证凝汽器的最有利真空;是每个发电厂节能的重要内容。
电厂凝汽器真空度下降的主要特征:1.排汽温度升高;2.凝结水过冷度增加;3.真空表指示降低;4.凝汽器端差增大;5.机组出现振动;6.在调节汽门开度不变的情况下,汽轮机的负荷降低。凝汽器真空度下降原因分析:引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因大致可以分为外因和内因两种:外因主要有循环水量中断或不足,循环水温升高,后轴封供汽中断,抽气器故障等;内因主要有凝汽器满水(或水位升高),凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化,凝汽器水侧泄漏,凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。最常见的原因是凝汽器管内结垢引起,主要为生物粘泥垢和碳酸盐硬垢,部分为磷酸盐和硅酸盐硬垢。
电厂凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行和安全。
凝汽器化学清洗方法优于物流清洗方法。
由于不了解化学清洗,人们对凝汽器化学清洗心存畏惧,害怕凝汽器化学清洗会引起铜管的泄漏、失效报废,有部分电厂仍然采用机动工具等机械的方法清洗凝汽器,这种清洗方法最大的缺点是容易损伤铜管内壁,并且铜管内壁不同程度地存在机械划痕的缺陷,在这些缺陷处容易产生腐蚀形成的裂纹核心,并不断向内部扩大,导致凝汽器铜管的破坏。
而采用凝汽器化学清洗,经过清洗后的机组一直运行状况良好,参数都基本达到铭牌出力,而且不锈钢管、铜管无泄漏和残余水垢。并可以有效地防止凝汽器铜管的损伤,只要在凝汽器化学清洗过程中采用有效缓蚀技术,加强监控,控制好凝汽器清洗剂的浓度和温度,并添加清洗助剂,化学清洗是凝汽器铜管清洗的有效方法。
在进行凝汽器化学清洗时,作为凝汽器清洗厂家,应对凝汽器设备情况进行分析,以及结合众多电厂凝汽器清洗经验,用GJ-4E水垢清洗剂进行化学清洗。
凝汽器化学清洗方法具体步骤如下:
一、根据清洗工程的需要建立临时清洗系统,如图所示:
建立好内部清洗循环系统,如果阀门泄漏需请业主方机修工提前加装盲板。否则凝汽器清洗无法进行,另一侧低负荷正常发电运行。
二、清洗流程为水冲洗→杀菌粘泥剥离清洗→缓蚀处理→清洗硬垢→中和钝化→结束。
1、建立单侧清洗系统,并检查系统泄漏情况。
2、在循环水系统加入GJ-高效杀菌粘泥剥离剂,以杀灭循环水中菌藻和生物粘泥,降低其对设备的附着力,同时加入其它配剂,使清洗药剂渗透到污垢内部,并使剥离的粘泥污垢分散为小分子颗粒,悬浮于水中,避免二次沉积。
3、进行缓蚀处理,使凝汽器酸洗时金属不产生孔蚀,保护金属不被腐蚀。若设备内含有铜部件,还需另加铜专用缓蚀剂,防止“镀铜”。双重的缓蚀处理,确保凝汽器化学清洗对铜管的腐蚀影响降低到几乎为零。
4、除硬垢清洗。加入GJ-4E除水垢清洗剂和其他助洗剂循环清洗4-5小时左右,利用清洗液与碳酸盐垢及难溶垢进行化学反应,生成可溶性物质将其除去。除垢清洗同时放置对应设备材质的标准腐蚀试片,通过标准腐蚀试片清洗前后的称重变化,实时监测腐蚀率。
5、除垢结束后用水循环清洗,并用GJ-中和钝化剂中和残余的清洗液。酸洗后的金属表面处于较高的活性状态,通过中和钝化的方法,可避免被清洗的金属表面重新氧化返锈。
6、预膜钝化处理:加入GJ-铜缓蚀预膜剂,使用人工建立的保护膜,以安全度过婴儿期。保护金属不再进行氧化反应引起初期的婴儿期腐蚀,预膜期12小时以上。不锈钢管可自然钝化。
以上为凝汽器单侧在线化学清洗步骤,工期每台约3-4天。
凝汽器化学清洗后效果
下表为凝汽器化学清洗前后某机组运行参数:
凝汽器化学清洗前、后运行情况图
某发电厂凝汽器清洗时标准腐蚀试片(一型)清洗前后数据:
从以上数据证明,凝汽器化学清洗具有:
1、清除硬垢效果好,除垢率可达到97%以上,物理清洗除垢率只有60-80%。并且能彻底去除污垢物,且除垢均匀度一致。
2、凝汽器化学清洗时间短。凝汽器铜管所结污垢物主要成分是碳酸盐和污泥,用凝汽器化学清洗方法,清洗时间短而且工艺简单。
3、可以避免凝汽器铜管残余垢物的腐蚀。凝汽器铜管内结水垢不仅会引起腐蚀,而且还会加重黄铜管的脱锌和点蚀。在凝汽器清洗方法中的胶球、机动工具及高压水射流清洗等的除垢率只能达到60-80%,由于凝汽器管内仍然结有残余污垢物,残余污垢可形成闭塞的局部浓缩区,铜管继续遭受腐蚀。铜管结垢后,内表面不光滑,在运行中促使结垢速度加快。使用凝汽器化学清洗时,除垢率大于97%,可以避免凝汽器清洗后残余污垢对铜管的腐蚀。
4、有效防止凝汽器铜管的机械损伤。损伤后容易产生腐蚀形成的裂纹核心,并不断向内部扩大,导致凝汽器铜管的破坏。
5、凝汽器经过化学清洗,凝汽器管内1.5mm的硬垢清除率达99%,标准腐蚀试片表面光洁,失重很小,基本无腐蚀现象。