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据通报,3月22日,某公司检修动火过程中,液压油喷出发生爆燃,造成5人烧伤,其中2人重伤!
事故经过
3月22日,某公司热轧厂进行E1轧机传动侧AWC油缸下部铰接管调整检修,检修单位对法兰螺栓进行氧气切割过程中,管内液压油喷出发生爆燃,造成检修人员共5人烧伤(其中2人重伤,3人轻伤)。
事故原因与教训
直接原因:
焊工切割有残余压力的液压管道上的法兰螺栓导致起火。
间接原因:
1、点检、动火作业监护人未对安全措施进行确认且未对违章作业进行制止。
2、检修单位将检修项目违规擅自分包,安全管理薄弱,现场安全措施落实和确认流于形式。
教训吸取
1、强化动火作业管控,认真落实好动火作业许可及危险源辨识,在各项措施有效落实并经确认后方可动火;对液压管道等进行动火作业,须卸压并经确认后方可动火。
2、加强对协力队伍的监管,禁止协力单位将协力项目擅自分包和以包代管。
液压油也会燃烧吗?当然会!不但可能被外界火源点燃,还会在使用过程中可能发生自燃!先看几个案例:
设备喷出液压油,随即起火
年11月2日19时10分,湖北省荆门市京山县一公司电炉车间液压动力站起火,车间内存放着4吨大型液压油着火猛烈燃烧!起火的车间为多层建筑,主要用于熔炼硅铁工程,所幸的是硅铁车间和毗邻的油罐相距较远。进入硅铁车间后,车间内存放着4吨大型液压油正在猛烈燃烧,发出强烈且耀眼红白色光线,还不时的伴随着劈啪的爆炸声,配电箱附近的电线已被引燃。
电厂汽轮机液压油系统着火事故年3月7日,河北龙山发电厂发生一起汽轮机液压油系统着火事故,相关情况通报如下:
一、事故经过
年3月7日05时48分,运行人员发现#2汽轮机液压油泵联启,油压下降,2A中调门反馈异常,现场检查2A中调门处有明火,立即打闸停机并组织灭火。05时52分、主油箱油位由mm降至mm,盘前操作停液压油泵(因热控电缆烧损,2A泵停运指令未发出,油泵仍在运行)。06时06分,启动应急预案。06时51分,停润滑油泵,主油箱放油。07时00分,现场火情消除。11时20分,主油箱补油正常,启动润滑油泵,汽轮机手动盘车度正常。
经初步调查分析,事故原因为:2A中调门进油隔离阀锁母松动脱开,压力油喷射到中调门高温阀体着火。
二、暴露问题
1.设备管理存在漏洞。#2机油系统原始设计存在隐患,液压油与润滑油公用同一油箱、同一种油(闪点°C),并且管道系统长期存在渗漏油和低频振动。为便于油系统渗漏消缺,事故单位在各进汽门油管路上加装隔离阀,但方案论证不充分,隔离阀安装位置选择不当,靠近高温阀体,连接锁母无止动措施,造成运行中锁母松脱喷油起火。而且,控制盘面未设计液压油泵电流参数,在油压等热工测点烧损后,无法正确判断液压油泵运行状态,未能及时停运油泵。
2.运行管理有待加强。运行人员未按规定进行巡回检查,没有及时发现液压油系统漏油及初始火情。岗位培训和事故预想开展不好,人员应急能力差,事故异常情况下处置不当。
3.事故防范措施落实不到位。液压油系统渗漏问题长期得不到解决,也未做好邻近高温设备的保温、隔离等防火措施。汽轮机平台等重点防火区域未设置火灾感烟、感温设施,视频监控系统不清晰、不能存取监控记录,影响火情的发现、处置和事故调查。
液压油还可能自燃,如何发生的?对于液压油也会“发火”这个问题,其实是因为油液粘度下降,泄漏增加,又使系统发热,形成恶性循环;加速油液氧化,形成胶状物质,阻塞元件小孔,使液压元件失灵或卡死,无法工作;使橡胶密封件,软管老化失效;使油泵及液压阀件磨损加剧,甚至报废。液压油发起火来,情况很严重。
与此同时,散热不佳热量集聚,润滑不足摩擦导致热量增加,如此恶性循环就导致可能发生液压油雾燃烧。