燃汽轮机

汽轮机凝汽器泄露事件分析与处理

发布时间:2024/9/1 13:42:14   
1.某MW机组调停后启动,年8月22日06:10并网。22日5:00左右,凝泵出口阳导出现快速上升,阳导最高至10μS/cm,精除盐出口阳导最高上升至0.12μS/cm,判断凝汽器泄漏,加木屑处理后水质逐步恢复正常。9:30凝结水阳导再次快速上升,最高至23μS/cm,精除盐出水阳导最高至0.14μS/cm,持续时间约5分钟。通过检漏判断凝汽器B侧泄漏,10:10凝汽器B侧隔离后水质恢复正常,凝汽器B侧隔离后查到2根钛管泄漏,封堵后23:15恢复正常运行。监督意见:本次凝汽器泄漏量大,并且造成了一定时间的凝结水精处理出水水质超标,危害较大,可能存在凝汽器内部支撑板脱落砸伤钛管的现象,除及时做好失效树脂的再生处理外,在停机中做好凝汽器内部装置的检查,防止支撑板松动脱落造成类似异常。2.8月3日17:58,某MW机组凝结水氢导和钠离子含量缓慢上升,其中A侧迅速上升。19:02#2机凝结水水质氢导为0.29μS/cm、Na+为1.56μg/L,在循泵入口倾倒木屑处理后无明显效果,氢导仍缓慢上升。8月4日7:50#2机凝汽器A侧隔离,9:10#2机凝汽器A侧半边隔离后,凝结水质恢复正常,检查发现#2机凝汽器A侧上部两根钛管微漏,封堵处理,14:38检修查漏工作结束,16:02A侧半边隔离恢复,凝结水水质正常。泄漏期间凝结水最大氢导1.86μS/cm、最大Na+15.0μg/L,精处理出口及给水、蒸汽等其它水汽指标均正常。8月24日19:25,该机组凝结水再次发生泄漏,氢导0.33μS/cm,轻微超标,且呈缓慢上升趋势。22:50氢导0.51μS/cm。倒木屑处理后无明显效果。8月25日6:45#2机凝结水氢导:1.26μS/cm、Na+:65(手测)μg/L;检漏装置显示B侧存在泄漏。06:50开始凝汽器B侧半边隔离,8:02#2机凝结水恢复正常:氢导0.29μS/cm、Na+:7μg/L,检查发现#2机凝汽器B侧靠近中上部有一钛管泄漏,封堵处理。12:00查漏工作结束,12:41凝汽器B侧半边隔离恢复,凝结水水质正常。泄漏期间凝结水最大氢导1.26μS/cm、Na+:65.0μg/L,精处理出口及给水、蒸汽等其它水汽指标均正常。监督意见:该机组凝汽器本月连续发生泄漏,泄漏量较大,今后的运行中仍有较大几率发生类似泄漏,应加强运行中的检测,及时进行查漏堵漏,同时利用停机机会压水查漏。3.8月26日2:12,某MW机组凝结水水质轻微超标(氢导:0.31μS/cm,Na+:10.8μg/L),检漏装置显示B侧泄漏。03:15检修在#6机组循环水入口加木屑20袋,04:45#6机凝结水水质合格。之后凝结水水质又开始缓慢上升。9:00#6机开始减负荷进行凝汽器循环水外环半边隔离,11:00#6机凝结水水质合格氢导:0.25μS/cm,Na+:4.3μg/L,检查发现凝汽器B侧外环中部一根钛管漏,封堵处理。13:23查漏工作结束,#6机凝汽器外环恢复运行,凝结水水质正常。泄漏期间凝结水最大氢导0.58μS/cm、Na+20.0μg/L,精处理出口及给水、蒸汽等其它水汽指标均正常。监督意见:加强运行水质监测,及时做好运行中的查漏堵漏工作。4.8月8日2:00,某MW机组凝汽器发生泄漏,凝结水钠6.57μg/L,氢导0.23μS/cm。12:30凝结水钠μg/L,氢导μS/cm,硬度58μmol/L达最大值。17:26凝结水钠5μg/L,氢导0.46μS/cm,加木屑处理,单侧隔离查出外侧一根钛管泄漏并进行堵漏,恢复正常。8月12日1:00该机组凝汽器再次发生泄漏,凝结水钠5μg/L,氢导0.19μS/cm。3:00#1机凝结水钠离子含量μg/L,氢导7.35μS/cm,硬度12μmol/L达最大值,单侧隔离查出外侧一根钛管泄漏并进行堵漏,4:50凝结水钠离子含量5μg/L,氢导0.22μS/cm,恢复正常。监督意见:该凝汽器的两次泄漏量均非常大,钠离子含量达到和远远超过μg/L,已经达到GB/T-中水汽质量劣化处理中规定的紧急停机的条件,应引起足够的重视,除运行中加强监测发现异常及时处理外,需在停机时检查是否有凝汽器上部支撑板等脱落砸伤钛管的现象,并采用压水查漏甚至涡流探伤等方式进行查漏处理。

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